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一種混合氣化工藝中氣化爐環(huán)隙的吹掃方法

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一種混合氣化工藝中氣化爐環(huán)隙的吹掃方法
【專利摘要】一種混合氣化工藝中氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,將氣化爐環(huán)隙吹掃氣由原工藝中的N2改為CO2或凈化后合成氣結(jié)合使用的方法,在原N2作為氣化爐環(huán)隙吹掃氣的基礎(chǔ)上,增加CO2與凈化后合成氣兩股氣體作為環(huán)隙吹掃氣使用;其中CO2在氣化爐開停車及凈化合成氣供應(yīng)出現(xiàn)故障的工況下使用,凈化后合成氣在氣化爐正常運(yùn)行的工況下使用,而N2作為應(yīng)急氣源,則在上述氣源供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)作為應(yīng)急吹掃氣。根據(jù)本發(fā)明的方法,可以實(shí)現(xiàn)氣化爐水冷壁不承受壓差,防止氣化爐上環(huán)隙內(nèi)件等設(shè)備的腐蝕,降低下游甲醇合成的循環(huán)氣壓縮機(jī)能耗,減少放空氣量,保證氣化爐長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
【專利說(shuō)明】
-種混合氣化工藝中氣化妒環(huán)隙的吹掃方法
技術(shù)領(lǐng)域
[0001] 本發(fā)明設(shè)及粉煤加壓氣化工藝中的氣化爐系統(tǒng),具體設(shè)及一種混合氣化工藝中下 行水激冷氣化爐環(huán)隙吹掃的方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 粉煤加壓氣化技術(shù)中,煤氣化過(guò)程是在高溫、加壓條件下進(jìn)行的,煤粉、氧氣及少 量蒸汽在加壓條件下并流進(jìn)入氣化爐內(nèi),在極為短暫的時(shí)間內(nèi)完成升溫、揮發(fā)分脫除、裂 解、燃燒及轉(zhuǎn)化等一系列物理和化學(xué)過(guò)程。由于氣化爐內(nèi)溫度很高,在有氧存在的條件下, 碳、揮發(fā)分及部分反應(yīng)產(chǎn)物化2和C0等)W發(fā)生燃燒反應(yīng)為主,在氧氣消耗殆盡之后發(fā)生碳 的各種轉(zhuǎn)化反應(yīng),即過(guò)程進(jìn)入到氣化反應(yīng)階段,最終形成WC0和也為主要成分的煤氣離開 氣化爐。
[0003] 下行水激冷氣化爐是新型混合煤氣化工藝中的核屯、設(shè)備。下行水激冷氣化系統(tǒng)的 氣化爐為內(nèi)殼水冷壁式反應(yīng)器和外殼承壓的壓力罐,氣化爐在正常生產(chǎn)過(guò)程中,膜式水冷 壁兩側(cè)不承受壓差,故氣化爐上環(huán)隙必須用高壓氣體進(jìn)行吹掃,并設(shè)置水封進(jìn)行隔離密封, 在保證燃燒室與氣化爐環(huán)隙的壓力平衡,同時(shí)防止飽和的高溫合成氣由下環(huán)隙進(jìn)入上環(huán) 隙,腐蝕氣化爐上環(huán)隙內(nèi)件,并保證膜式水冷壁兩側(cè)壓差基本為零。為防止環(huán)隙超溫,吹掃 氣體選用的是常溫氣體。
[0004] 下行水激冷氣化系統(tǒng)中,原始設(shè)計(jì)的氣化爐環(huán)隙吹掃氣體是化。在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行 中,其存在如下問(wèn)題:
[0005] 1)新型混合氣化裝置使用的化來(lái)源為液氮蒸發(fā)產(chǎn)生化,開停車期間煤燒嘴等設(shè)備 的化用量已十分巨大,若在環(huán)隙使用化作為環(huán)隙吹掃的氣體,其在氣化爐升降壓過(guò)程的設(shè)計(jì) 用量較大,會(huì)明顯增加液氮累的負(fù)荷,提高裝置生產(chǎn)原料成本;
[0006] 2)氣化爐在環(huán)隙正常運(yùn)行時(shí),下游為PSA(變壓吸附)裝置,氣體用途之一是作為甲 醇合成裝置使用,化作為惰性氣體,不參與甲醇合成反應(yīng),為保證甲醇合成系統(tǒng)惰性氣體含 量穩(wěn)定,多余惰性氣體隨循環(huán)氣一起放空。循環(huán)氣主要成分為C0,也,造成有效氣浪費(fèi),增加 生產(chǎn)成本。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0007] 本發(fā)明的目的在于提供一種混合氣化工藝中氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,W解決現(xiàn)有 技術(shù)中存在的上述技術(shù)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)氣化爐水冷壁不承受壓差,防止氣化爐上環(huán)隙內(nèi)件等設(shè) 備的腐蝕,降低下游甲醇合成的循環(huán)氣壓縮機(jī)的能耗,減少放空氣量,保證氣化爐長(zhǎng)期穩(wěn)定 運(yùn)行。
[000引為實(shí)現(xiàn)上述發(fā)明目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
[0009] -種混合氣化工藝中氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,其特征在于,所述方法采用W下Ξ 種方式之一對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃,
[0010] 1)在氣化爐進(jìn)行開停車操作及合成氣出現(xiàn)故障時(shí),采用C〇2作為吹掃氣對(duì)氣化爐 環(huán)隙進(jìn)行吹掃;
[0011] 2)在氣化爐正常運(yùn)行過(guò)程中,采用凈化后的合成氣作為吹掃氣對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行 吹掃;
[0012] 3)化作為應(yīng)急氣源,在無(wú) C〇2或凈化后的合成氣,或C〇2或凈化后的合成氣供應(yīng)不足 的情況下,采用化作為吹掃氣對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃。
[0013] 本發(fā)明將氣化爐環(huán)隙吹掃氣由原工藝中的化改為C〇2或凈化后合成氣結(jié)合使用的 方法,在原始設(shè)計(jì)的一股化作為氣化爐環(huán)隙吹掃氣的基礎(chǔ)上,增加 C〇2與凈化后合成氣兩股 氣體作為環(huán)隙吹掃氣使用。作為目前世界上較為先進(jìn)的煤氣化技術(shù)之一,對(duì)新型混合氣化 工藝進(jìn)行的任何技術(shù)改造,勢(shì)必會(huì)影響整個(gè)工藝或裝置系統(tǒng)的運(yùn)行。采用本發(fā)明的方法,一 是可W盡量減少對(duì)原工藝和裝置的更改,減少改造成本,簡(jiǎn)化操作步驟,同時(shí)保證煤氣化工 藝中氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行;二是滿足下游工段對(duì)合成氣組分中化等惰性氣體的低含量要求, 從而降低下游甲醇合成的循環(huán)氣壓縮機(jī)的能耗,減少放空氣量,減少有效氣浪費(fèi),降低生產(chǎn) 成本。
[0014] 下行水激冷氣化爐系統(tǒng)中,粉煤加壓輸送W及煤線部分使用載氣為C〇2,有足夠氣 量供應(yīng)使用。但其作為酸性氣體,在環(huán)隙的溫度分布在150°C~250°C之間的環(huán)境下,二氧化 碳對(duì)環(huán)隙的腐蝕相當(dāng)嚴(yán)重,尤其是在水封周圍,水含量大,極易與水封中的水共同作用腐蝕 環(huán)隙內(nèi)件鋼材,同時(shí)其長(zhǎng)期運(yùn)行仍需要使用C〇2壓縮機(jī)供應(yīng),造成大量能耗,故其仍然無(wú)法 作為長(zhǎng)期使用的環(huán)隙吹掃氣。
[0015] 合成氣在經(jīng)由凈化后,主要成分為C0+H2,溫度為常溫,基本不含有水蒸氣、出S、 0)2、N出等容易造成氣化爐環(huán)隙內(nèi)件腐蝕的化學(xué)物質(zhì),降低了生產(chǎn)成本,有較大的操作彈性, 是氣化爐環(huán)隙吹掃氣的合適選擇。
[0016] 為實(shí)現(xiàn)上述方法,W并聯(lián)方式,將化、C〇2和凈化后合成氣管道接入氣化爐環(huán)隙吹掃 氣管道。
[0017] 在上述方法中,化對(duì)氣化爐環(huán)隙的吹掃采用原有設(shè)計(jì),不做變更。將原有工藝中的 化作為應(yīng)急氣源,在氣化爐停車置換、檢修后氣密等工況下作為氣化爐環(huán)隙吹掃氣使用。
[0018] 在上述方法中,將C〇2通過(guò)管道接入原氣化爐環(huán)隙吹掃氣管道,并在接入管道上設(shè) 置兩個(gè)高壓閩閥。
[0019] 在上述方法中,將凈化后合成氣通過(guò)管道接入原氣化爐環(huán)隙吹掃氣管道,并在接 入管道上設(shè)置兩個(gè)高壓閩閥、一個(gè)八字盲板與一個(gè)高壓排氣倒淋。
[0020] 有益效果:本發(fā)明將氣化爐環(huán)隙吹掃氣由原工藝中的化改為C〇2或凈化后合成氣結(jié) 合使用的方法,在原始設(shè)計(jì)的一股化作為氣化爐環(huán)隙吹掃氣的基礎(chǔ)上,增加 C〇2與凈化后合 成氣兩股氣體作為環(huán)隙吹掃氣使用。采用本發(fā)明的方法,一是可W盡量減少對(duì)原工藝和裝 置的更改,減少改造成本,簡(jiǎn)化操作步驟,同時(shí)保證煤氣化工藝中氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行;二是 滿足下游工段對(duì)合成氣組分中化等惰性氣體的低含量要求,從而降低下游甲醇合成的循環(huán) 氣壓縮機(jī)的能耗,減少放空氣量,減少有效氣浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本。
【附圖說(shuō)明】
[0021] 圖1本發(fā)明的氣化爐環(huán)隙的吹掃方法的工藝流程示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0022] 根據(jù)本發(fā)明的新型混合氣化工藝中氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,對(duì)新型混合氣化工藝 和裝置進(jìn)行改造,在原始設(shè)計(jì)的一股化作為氣化爐環(huán)隙吹掃氣的基礎(chǔ)上,增加 C〇2與凈化后 合成氣兩股氣體作為環(huán)隙吹掃氣使用。對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃時(shí),根據(jù)工藝狀況,采用W下 Ξ種方式之一對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃,
[0023] 1)在氣化爐進(jìn)行開停車操作及合成氣出現(xiàn)故障時(shí),采用C〇2作為吹掃氣對(duì)氣化爐 環(huán)隙進(jìn)行吹掃;
[0024] 2)在氣化爐正常運(yùn)行過(guò)程中,采用凈化后的合成氣作為吹掃氣對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行 吹掃;
[0025] 3)化作為應(yīng)急氣源,在無(wú) C〇2或凈化后的合成氣,或C〇2或凈化后的合成氣供應(yīng)不足 的情況下,采用化作為吹掃氣對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃。
[0026] 原SCGP煤氣化工藝中,采用化對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃。使用的化來(lái)源為液氮蒸發(fā)產(chǎn) 生化,開停車期間煤燒嘴等設(shè)備的化用量已十分巨大,若在環(huán)隙使用化作為環(huán)隙吹掃的氣 體,其在氣化爐升降壓過(guò)程的設(shè)計(jì)用量為Ikg/s,會(huì)明顯增加液氮累的負(fù)荷,提高裝置生產(chǎn) 原料成本。
[0027] 當(dāng)氣化爐正常運(yùn)行時(shí),環(huán)隙設(shè)計(jì)吹掃用量為O.lkg/s,合成氣成分見表1。下游為 PSA(變壓吸附)裝置,氣體用途之一是作為甲醇合成裝置使用,化作為惰性氣體,不參與甲 醇合成反應(yīng),為保證甲醇合成系統(tǒng)惰性氣體含量穩(wěn)定,多余惰性氣體隨循環(huán)氣一起放空。循 環(huán)氣主要成分為C0,出(表2),造成有效氣浪費(fèi),增加生產(chǎn)成本。
[0028] 表1氣化爐洗涂塔出口合成氣成分(化作為環(huán)隙吹掃氣)
[0029]
[0032]下行水激冷氣化爐系統(tǒng)粉煤加壓輸送W及煤線部分使用載氣為5.2Mpa壓力的 C〇2,其來(lái)源為下游凈化由合成氣中分離出C〇2經(jīng)由壓縮機(jī)加壓產(chǎn)生,若使用其作為氣化爐環(huán) 隙吹掃氣使用,有足夠氣量供應(yīng)使用,可W節(jié)約生產(chǎn)成本。為解決上述問(wèn)題,
【申請(qǐng)人】首先使 用裝置中已有的C〇2系統(tǒng)中的C〇2替換化作為環(huán)隙吹掃密封氣,有效的降低了合成氣中化的 含量(見表3),減少了下游放空氣量,同時(shí)可在氣化爐出現(xiàn)壓力波動(dòng)、氣化爐渣口堵渣、氣化 爐激冷室液位過(guò)高等問(wèn)題時(shí),據(jù)需要調(diào)節(jié)環(huán)隙吹掃密封氣用量,有效的防止氣化爐的水冷 壁承受壓差,增加了操作彈性,保障了氣化爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。但是在經(jīng)過(guò)近一個(gè)月氣化爐 連續(xù)運(yùn)行之后,經(jīng)過(guò)仔細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)在氣化爐上環(huán)隙底部水封附近的內(nèi)件出現(xiàn)了一定程 度的腐蝕,經(jīng)過(guò)研究分析,基本是由于C〇2在水封處潮濕環(huán)境中水汽反應(yīng)生成也C〇3,對(duì)氣化 爐上環(huán)隙底部水封內(nèi)件造成了腐蝕,若長(zhǎng)期使用C〇2作為環(huán)隙吹掃密封氣,將對(duì)內(nèi)件材質(zhì)強(qiáng) 度等造成極大影響,增加腐蝕速率,最終降低相關(guān)部件的實(shí)際使用年限,對(duì)氣化爐的長(zhǎng)期穩(wěn) 定生產(chǎn)造成隱患,降低運(yùn)行時(shí)間,增加檢維修成本。因此,0)2作為環(huán)隙吹掃密封氣,僅可短 期使用,不可在氣化爐長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí)作為穩(wěn)定吹掃密封氣使用。
[0033]表3氣化爐洗涂塔出口合成氣成分(C〇2作為環(huán)隙吹掃氣)
[00:34]_
[0035] 氣化爐產(chǎn)生的合成氣在經(jīng)由凈化后是氣化爐環(huán)隙吹掃氣的合適選擇。合成氣在經(jīng) 由凈化后,主要成分為C0+此,溫度為常溫,基本不含有水蒸氣、出S、C02、N出等容易造成氣化 爐環(huán)隙內(nèi)件腐蝕的化學(xué)物質(zhì)。在氣化爐正常運(yùn)行過(guò)程中,采用凈化后的合成氣作為吹掃氣 對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃,可W解決化或C〇2作為吹掃氣存在的問(wèn)題,同時(shí)降低了生產(chǎn)成本,有 較大的操作彈性。對(duì)氣化爐環(huán)隙吹掃方法的更改,將會(huì)對(duì)下游工藝產(chǎn)生影響。
[0036] 為實(shí)現(xiàn)上述方法,對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行改造,W并聯(lián)方式,將化、0)2和凈化后合成氣管 道接入原氣化爐環(huán)隙吹掃氣管道。
[0037] 在上述方法中,化對(duì)氣化爐環(huán)隙的吹掃采用原有設(shè)計(jì),不做變更。依照原始設(shè)計(jì)即 可防止合成氣串入化系統(tǒng),也能保證檢修期間人員安全,足W滿足要求,故不作變更。
[0038] 在上述方法中,0)2的使用與隔離設(shè)計(jì)兩個(gè)高壓閩閥。0)2作為環(huán)隙吹掃氣在氣化爐 進(jìn)行開停車操作及凈化來(lái)合成氣出現(xiàn)故障、無(wú)法供應(yīng)的工況下使用。氣化爐運(yùn)行過(guò)程中,要 求C〇2保證5.2MPa壓力,且在停車檢修期間無(wú) C〇2供應(yīng),并在C〇2緩沖罐處已做隔離,不至于有 C〇2進(jìn)入氣化爐而危害檢修人員安全,故只需設(shè)置兩個(gè)高壓閩閥即可滿足使用。
[0039] 在上述方法中,凈化后合成氣的使用與隔離設(shè)計(jì)兩個(gè)高壓閩閥、一個(gè)八字盲板與 一個(gè)高壓排氣倒淋,W防止C0+出進(jìn)入氣化爐危害檢修人員安全。
[0040] 在上述方法中,各吹掃氣體切換過(guò)程為:
[0041] 1)在氣化爐開停車期間使用C〇2作為氣化爐環(huán)隙吹掃氣,按照設(shè)計(jì)使用氣量1kg/ S,保障氣化爐升降壓期間水冷壁兩側(cè)壓差基本為零的要求;
[0042] 2)氣化爐正常的長(zhǎng)期運(yùn)行期間,切換為凈化合成氣,按照設(shè)計(jì)O.lkg/s氣量,在異 常工況下,根據(jù)需要調(diào)節(jié)氣量,保證氣化爐水冷壁的兩側(cè)壓差為零;
[0043] 3)原有的化作為緊急工況等情況下的備用氣源,在特殊工況下維持氣化爐水冷壁 的壓差正常,防止觸發(fā)聯(lián)鎖保護(hù)或爆破片破裂等導(dǎo)致氣化爐停車。
[0044] 進(jìn)行改造時(shí),在本裝置氣化爐及下游凈化工序停車期間,做好甩頭;根據(jù)圖1所示, 選用合適管道及閥口,進(jìn)行配管安裝。
[0045] 初始態(tài)為:化管道上閥口關(guān)閉,盲板導(dǎo)盲;0)2管道上閥口開啟;凈化后合成氣管道 上閥口關(guān)閉,盲板導(dǎo)盲。
[0046] 氣化爐開停車工況下,通過(guò)原有流量調(diào)節(jié)閥,使用C〇2作為氣化爐環(huán)隙吹掃氣使 用,按照設(shè)計(jì)Ikg/s的氣量進(jìn)行氣化爐的升降壓操作。
[0047] 氣化爐正常運(yùn)行工況時(shí),凈化后合成氣盲板導(dǎo)通,兩個(gè)閩閥開啟,倒淋關(guān)閉,將吹 掃氣切換完畢后,關(guān)閉C〇2管道上的閥口;異常工況下,開啟C〇2管道上閥口,調(diào)節(jié)氣量,保證 氣化爐水冷壁兩側(cè)壓差為零。
[0048] 通過(guò)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行之后的各項(xiàng)指標(biāo),基本實(shí)現(xiàn)改進(jìn)要求,通過(guò)最終洗涂塔出口的 合成氣成分分析,與改造前的成分對(duì)比,合成氣中化組分(見表4)含量下降明顯,極大的滿 足下游工段對(duì)合成氣組分中化等惰性氣體的低含量要求。
[0049]表4氣化爐洗涂塔出口合成氣成分(已凈化合成氣作為環(huán)隙吹掃氣)
[(K)加]
【主權(quán)項(xiàng)】
1. 一種混合氣化工藝中氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,其特征在于,所述方法采用以下三種 方式之一對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃: 1) 在氣化爐進(jìn)行開停車操作及合成氣出現(xiàn)故障時(shí),采用c〇2作為吹掃氣對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn) 行吹掃; 2) 在氣化爐正常運(yùn)行過(guò)程中,采用凈化后的合成氣作為吹掃氣對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹 掃; 3. N2作為應(yīng)急氣源,在無(wú) C02或凈化后的合成氣,或C02或凈化后的合成氣供應(yīng)不足的情 況下,采用他作為吹掃氣對(duì)氣化爐環(huán)隙進(jìn)行吹掃。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,其特征在于,以并聯(lián)方式,將N2、C02和 凈化后合成氣管道接入氣化爐環(huán)隙吹掃氣管道。3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,其特征在于,N2接入采用原氣化爐環(huán) 隙吹掃氣管道。4. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,其特征在于,將C02通過(guò)管道接入原氣 化爐環(huán)隙吹掃氣管道,并在接入管道上設(shè)置兩個(gè)高壓閘閥。5. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的氣化爐環(huán)隙的吹掃方法,其特征在于,將凈化后合成氣通過(guò)管 道接入原氣化爐環(huán)隙吹掃氣管道,并在接入管道上設(shè)置兩個(gè)高壓閘閥、一個(gè)八字盲板與一 個(gè)高壓排氣倒淋。
【文檔編號(hào)】C10J3/48GK106010661SQ201610369378
【公開日】2016年10月12日
【申請(qǐng)日】2016年5月30日
【發(fā)明人】陸振華, 唐衛(wèi)兵, 張玉濱, 鮑建國(guó), 陳林, 王健, 姜波
【申請(qǐng)人】惠生(南京)清潔能源股份有限公司
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