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一種基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī)的制作方法

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一種基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型屬于流體機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī)。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,我國(guó)使用的鼓風(fēng)機(jī)大多為七八十年代的產(chǎn)品,由于當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)條件的限制,鼓風(fēng)機(jī)的效率普遍不高,其中傳統(tǒng)的蝸殼設(shè)計(jì),一般近似的按自由流動(dòng)的軌跡,即按照動(dòng)量矩守恒定理來(lái)設(shè)計(jì),忽略了流體的粘性,蝸殼型線是一條阿基米德螺旋線,為了簡(jiǎn)化通常用四條圓弧代替,蝸殼截面的形狀則包括梯形、貝塞爾曲線型、圓形等,蝸殼的設(shè)計(jì)方法是采用理論和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合的方法,并沒(méi)有完全考慮蝸殼內(nèi)部的復(fù)雜三維粘性流動(dòng),使得蝸殼內(nèi)流動(dòng)損失較大,同時(shí)在大流量工況下效率急劇降低,大流量運(yùn)行范圍較窄,離心鼓風(fēng)機(jī)整體運(yùn)行效率不高。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本實(shí)用新型的目的在于針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī)。本實(shí)用新型考慮蝸殼內(nèi)部的三維粘性流動(dòng),使得蝸殼的流動(dòng)損失減小,最終實(shí)現(xiàn)該離心鼓風(fēng)機(jī)的多變效率和壓比得到提高,同時(shí)擴(kuò)寬了鼓風(fēng)機(jī)在大流量工況下的運(yùn)行范圍。
[0004]本實(shí)用新型的目的是通過(guò)如下的技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)的:該基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī),其過(guò)流部件包括進(jìn)口裝置、葉輪和蝸殼,氣體從風(fēng)機(jī)進(jìn)口裝置軸向進(jìn)入葉輪,然后進(jìn)入蝸殼,從蝸殼出口出來(lái);其特點(diǎn)是:蝸殼的外型線采用阿基米德螺旋線,蝸殼的橫截面采用貝塞爾曲線;蝸殼的出口直徑相對(duì)于原機(jī)型減小,蝸殼的開(kāi)度相對(duì)于原機(jī)型增大,蝸舌的位置相對(duì)于原機(jī)型增大,即采用短蝸舌,具體尺寸滿(mǎn)足運(yùn)用計(jì)算流體力學(xué)模擬對(duì)其進(jìn)行整機(jī)的數(shù)值模擬、對(duì)風(fēng)機(jī)各部分流道單獨(dú)進(jìn)行能量分析而優(yōu)化得出。
[0005]具體的,所述原機(jī)型為D250-11離心鼓風(fēng)機(jī),所述蝸殼的出口直徑減小為447.8mm,所述蝸殼的開(kāi)度增大為308.9mm,所述蝸舌的位置增大至位于與蝸殼垂直方向偏離28°的位置。
[0006]具體的,所述蝸殼的貝塞爾曲線截面的夾角為70°。
[0007]本實(shí)用新型通過(guò)對(duì)離心鼓風(fēng)機(jī)原機(jī)型的計(jì)算流體力學(xué)模擬,詳細(xì)分析離心鼓風(fēng)機(jī)內(nèi)部流場(chǎng)情況,對(duì)進(jìn)口流道、葉輪流道和蝸殼流道分別進(jìn)行效率分析,找到導(dǎo)致鼓風(fēng)機(jī)效率不高的主要部位是蝸殼流道,然后再針對(duì)蝸殼進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,并對(duì)改造后的離心鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行計(jì)算流體力學(xué)模擬,最終得到優(yōu)化后的離心鼓風(fēng)機(jī)。
[0008]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:采用優(yōu)化蝸殼后,該離心鼓風(fēng)機(jī)在400m3/min設(shè)計(jì)工況點(diǎn)時(shí),出口靜壓力提升1358.1Pa,軸功率減少2.86kW,多變效率提高4.384%,同時(shí)擴(kuò)寬了風(fēng)機(jī)在大流量工況下的運(yùn)行范圍,多變效率相對(duì)較高。
【附圖說(shuō)明】
[0009]圖1為本實(shí)用新型實(shí)施例離心鼓風(fēng)機(jī)優(yōu)化前的立體結(jié)構(gòu)示意圖。
[0010]圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例離心鼓風(fēng)機(jī)優(yōu)化前的蝸殼外型線的結(jié)構(gòu)尺寸圖。
[0011]圖3為本實(shí)用新型實(shí)施例離心鼓風(fēng)機(jī)優(yōu)化前的蝸殼橫截面的結(jié)構(gòu)尺寸圖。
[0012]圖4為本實(shí)用新型實(shí)施例離心鼓風(fēng)機(jī)優(yōu)化后的蝸殼外型線的結(jié)構(gòu)尺寸圖。
[0013]圖5為本實(shí)用新型實(shí)施例離心鼓風(fēng)機(jī)優(yōu)化后的蝸殼橫截面的結(jié)構(gòu)尺寸圖。
[0014]圖6為本實(shí)用新型實(shí)施例離心鼓風(fēng)機(jī)優(yōu)化前后的出口靜壓力對(duì)比分析圖。
[0015]圖7為本實(shí)用新型實(shí)施例離心鼓風(fēng)機(jī)優(yōu)化前后的多變效率對(duì)比分析圖。
[0016]圖8為本實(shí)用新型實(shí)施例離心鼓風(fēng)機(jī)優(yōu)化前后的軸功率對(duì)比分析圖。
【具體實(shí)施方式】
[0017]參見(jiàn)圖1,本實(shí)用新型的基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī),其部件組成與圖1所示普通離心鼓風(fēng)機(jī)的部件組成相同,其過(guò)流部件均包括進(jìn)口裝置、葉輪和蝸殼,氣體從風(fēng)機(jī)進(jìn)口裝置軸向進(jìn)入葉輪,高速旋轉(zhuǎn)的葉輪對(duì)氣體做功,使得氣體速度和壓力都得到提高,然后進(jìn)入蝸殼,氣體速度降低將動(dòng)能轉(zhuǎn)換成壓力能,風(fēng)機(jī)蝸殼出口得到較高的靜壓能。圖1中,I為蝸殼,2為葉輪,3為葉片,4為風(fēng)機(jī)的軸向進(jìn)口,5為蝸舌,6為蝸殼出口。參見(jiàn)圖2至圖5,本實(shí)用新型高效離心鼓風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)是:蝸殼的外型線采用阿基米德螺旋線,蝸殼的橫截面采用貝塞爾曲線;蝸殼的出口直徑相對(duì)于原機(jī)型減小,蝸殼的開(kāi)度相對(duì)于原機(jī)型增大,蝸舌的位置相對(duì)于原機(jī)型增大,即采用短蝸舌,有利于提高大流量下的效率;具體尺寸滿(mǎn)足運(yùn)用計(jì)算流體力學(xué)模擬對(duì)其進(jìn)行整機(jī)的數(shù)值模擬、對(duì)風(fēng)機(jī)各部分流道單獨(dú)進(jìn)行能量分析而優(yōu)化得出。
[0018]下面以原機(jī)型為D250-11的離心鼓風(fēng)機(jī)為優(yōu)化對(duì)象,對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的說(shuō)明,該鼓風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。其轉(zhuǎn)速為2950rpm,風(fēng)機(jī)進(jìn)口 4是直徑為550mm的圓形進(jìn)口,葉輪2為閉式葉輪,葉輪2進(jìn)口直徑為560mm,葉輪2出口直徑為1170mm,葉片3進(jìn)口寬度為76mm,葉片3出口寬度為43mm,蝸殼I出口直徑為450mm,葉輪2內(nèi)共有19個(gè)圓弧形葉片3,葉片3厚度為4mm,葉片3的進(jìn)口安裝角為31°,出口安裝角為50°,設(shè)計(jì)流量為400m3/min,設(shè)計(jì)壓升為20kPa,蝸殼的參數(shù)見(jiàn)圖2、圖3。根據(jù)進(jìn)口、出口、蝸殼參數(shù)建立數(shù)值模型,進(jìn)行計(jì)算流體力學(xué)模擬,得到了鼓風(fēng)機(jī)在整個(gè)工況內(nèi)的性能曲線,通過(guò)計(jì)算對(duì)比進(jìn)口流道、葉輪流道和蝸殼流道的多變效率、全壓效率和流動(dòng)損失,發(fā)現(xiàn)蝸殼的損失較大。因此在保持該鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)口和葉輪部分不變的情況下對(duì)蝸殼進(jìn)行如下改型設(shè)計(jì):(I)蝸殼采用阿基米德螺旋線,在0°、90°、180°、270°、332° (0°為蝸殼正上方位置,即圖4中e的位置)從蝸殼外型線到蝸殼中心的距離為968.9mm、891.0mm、813.9mm、736.7mm、694.4mm。(2)蝸殼橫截面由原來(lái)蝸殼夾角為45°的梯形截面改為夾角為70°的貝塞爾曲線截面,如圖5所示。(3)將離心鼓風(fēng)機(jī)蝸殼的出口直徑由450mm減小至447.8mm。(4)蝸殼的開(kāi)度由原來(lái)的300mm增加為308.9mm。(5)優(yōu)化后的蝸舌位于與垂直方向(c_e剖面的位置)偏離28°的位置,如圖4所示。將優(yōu)化蝸殼后的離心鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行整機(jī)全工況的數(shù)值模擬,提高了大流量下的運(yùn)行范圍,優(yōu)化后的離心鼓風(fēng)機(jī)的多變效率和出口靜壓力都得到提高,如圖6、圖7所不。從圖6、圖7、圖8可見(jiàn),米用優(yōu)化蝸殼后,該尚心鼓風(fēng)機(jī)在400m3/min設(shè)計(jì)工況點(diǎn)時(shí),出口靜壓力提升1358.1Pa,軸功率減少2.86kW,多變效率提高4.384%,同時(shí)擴(kuò)寬了風(fēng)機(jī)在大流量工況下的運(yùn)行范圍,多變效率相對(duì)較高。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī),其過(guò)流部件包括進(jìn)口裝置、葉輪和蝸殼,氣體從風(fēng)機(jī)進(jìn)口裝置軸向進(jìn)入葉輪,然后進(jìn)入蝸殼,從蝸殼出口出來(lái);其特征在于:蝸殼的外型線采用阿基米德螺旋線,蝸殼的橫截面采用貝塞爾曲線;蝸殼的出口直徑相對(duì)于原機(jī)型D250-11離心鼓風(fēng)機(jī)減小,蝸殼的開(kāi)度相對(duì)于原機(jī)型D250-11離心鼓風(fēng)機(jī)增大,蝸舌的位置相對(duì)于原機(jī)型D250-11離心鼓風(fēng)機(jī)增大,即采用短蝸舌,具體尺寸滿(mǎn)足運(yùn)用計(jì)算流體力學(xué)模擬對(duì)其進(jìn)行整機(jī)的數(shù)值模擬、對(duì)風(fēng)機(jī)各部分流道單獨(dú)進(jìn)行能量分析而優(yōu)化得出。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī),其特征在于:所述蝸殼的出口直徑減小為447.8mm,所述蝸殼的開(kāi)度增大為308.9mm,所述蝸舌的位置增大至位于與蝸殼垂直方向偏離28。的位置。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī),其特征在于:所述蝸殼的貝塞爾曲線截面的夾角為70°。
【專(zhuān)利摘要】本實(shí)用新型公開(kāi)了一種基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī)。本實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)是,蝸殼的外型線采用阿基米德螺旋線,蝸殼的橫截面采用貝塞爾曲線;蝸殼的出口直徑相對(duì)于原機(jī)型減小,蝸殼的開(kāi)度相對(duì)于原機(jī)型增大,蝸舌的位置相對(duì)于原機(jī)型增大,即采用短蝸舌,具體尺寸滿(mǎn)足運(yùn)用計(jì)算流體力學(xué)模擬對(duì)其進(jìn)行整機(jī)的數(shù)值模擬、對(duì)風(fēng)機(jī)各部分流道單獨(dú)進(jìn)行能量分析而優(yōu)化得出。本實(shí)用新型提供了一種基于計(jì)算流體力學(xué)模擬的高效離心鼓風(fēng)機(jī),考慮蝸殼內(nèi)部的三維粘性流動(dòng),使得蝸殼的流動(dòng)損失減小,最終實(shí)現(xiàn)該離心鼓風(fēng)機(jī)的多變效率和壓比得到提高,同時(shí)擴(kuò)寬了鼓風(fēng)機(jī)在大流量工況下的運(yùn)行范圍。
【IPC分類(lèi)】F04D29/42
【公開(kāi)號(hào)】CN204692185
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201520265759
【發(fā)明人】張登春, 陳亞洲, 陳煥新, 劉書(shū)鵬, 鄒聲華, 李孔清
【申請(qǐng)人】湖南科技大學(xué)
【公開(kāi)日】2015年10月7日
【申請(qǐng)日】2015年4月28日
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