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洗罐污水的新型預(yù)處理工藝的制作方法

文檔序號:11802389閱讀:366來源:國知局
本發(fā)明涉及一種洗罐污水的新型預(yù)處理工藝,該工藝屬于石油工業(yè)環(huán)保與節(jié)能水處理的
技術(shù)領(lǐng)域
,它主要采用物理化學(xué)技術(shù)和高級氧化技術(shù)相結(jié)合方法,來實現(xiàn)對洗罐污水預(yù)處理,從而達到回用水的生產(chǎn)要求。
背景技術(shù)
:洗罐污水主要產(chǎn)生于罐車清洗環(huán)節(jié)。罐車裝載物料主要為:苯、甲苯、二甲苯、汽油、苯乙烯、航空煤油、輕柴油等。清洗作業(yè)中,用高壓水對罐壁進行清洗。高壓水對粘附在運輸油罐內(nèi)壁的油進行水力沖刷。同時,摻有一定量清洗劑的水注入到油罐內(nèi),與粘附在罐壁的油接觸,在水力沖刷的作用下,掛壁的油從罐壁洗刷下來,致使污水中的溶解油含量很高,且乳化嚴重。由于汽油柴油等罐車裝載物料溶于水后,含有苯類,醇類,脂類等有機物質(zhì),總體上化學(xué)需氧量高,水質(zhì)波動大,是一種性質(zhì)復(fù)雜,包含多種雜質(zhì)的特殊工業(yè)廢水。考慮到該類廢水的BOD5/CODcr值在0.1~0.3之間,較一般可生化污水偏低,且含油量在200~600mg/L之間,不利于生化處理。而現(xiàn)有技術(shù)多采用常規(guī)的生化處理工藝,微生物難以馴化、繁殖,且易引起微生物中毒死亡,生化效率低,很難實現(xiàn)達標排放。同時投資成本很高,占地面積也很大。技術(shù)實現(xiàn)要素:本發(fā)明的目的在于避免上述現(xiàn)有技術(shù)缺陷而提供一種經(jīng)濟、有效、使用范圍廣的洗罐污水預(yù)處理新工藝,以實現(xiàn)對COD,懸浮物及油的去除,為后續(xù)的生化處理創(chuàng)造條件,同時簡化了生化工藝。本發(fā)明涉及一種洗罐污水預(yù)處理工藝,采用物化+高級氧化工藝,包括如下工藝步驟:步驟A.旋流油水工藝;步驟B.溶氣氣浮工藝;步驟C.電極氣浮工藝;步驟D.電解工藝;步驟E.氧化反應(yīng)工藝;以及步驟F.過濾工藝。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,步驟A的旋流油水分離過程優(yōu)選在旋流油水分離器中進行,具體為:首先使洗罐污水進入污水緩沖池,接著使污水緩沖池中的洗罐污水進入調(diào)節(jié)罐,最后將調(diào)節(jié)罐中的洗罐污水導(dǎo)入至旋流油水分離器進行旋流油水分離。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,步驟B的溶氣氣浮處理過程優(yōu)選在溶氣氣浮裝置中進行,具體為:將經(jīng)由所述旋流油水分離器處理后的洗罐污水導(dǎo)入至溶氣氣浮裝置進行溶氣氣浮處理。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,步驟C的電極氣浮處理過程優(yōu)選在電極氣浮裝置中進行,具體為:將經(jīng)由所述溶氣氣浮裝置處理后的洗罐污水導(dǎo)入至電極氣浮裝置進行電極氣浮處理。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,步驟D的電解處理過程優(yōu)選在微電解裝置中進行,具體為:將經(jīng)由所述電極氣浮裝置處理后的洗罐污水導(dǎo)入至微電解裝置進行電解處理。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,步驟E的氧化反應(yīng)處理過程優(yōu)選在氧化反應(yīng)裝置中進行,具體為:將經(jīng)由所述微電解裝置處理后的洗罐污水導(dǎo)入至氧化反應(yīng)裝置進行氧化反應(yīng)處理。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,步驟F的過濾處理過程優(yōu)選采用過濾器進行,具體為:采用過濾器將經(jīng)由所述氧化反應(yīng)裝置處理后的洗罐污水加以過濾,并將濾液排放至清水池。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,調(diào)節(jié)罐內(nèi)的罐底位置優(yōu)選配設(shè)有刮泥裝置,調(diào)節(jié)罐內(nèi)的罐頂位置優(yōu)選配設(shè)有收油裝置,調(diào)節(jié)罐的入口位置優(yōu)選連接有反相破乳劑投加裝置,并且將反相破乳劑投加裝置的反相破乳劑的投加量優(yōu)選控制在300~500mg/L之間。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,溶氣氣浮裝置內(nèi)部優(yōu)選配設(shè)有刮渣裝置,溶氣氣浮裝置的入口位置優(yōu)選連接有混凝劑投加裝置和絮凝劑投加裝置,并且將混凝劑投加裝置的混凝劑的投加量優(yōu)選控制在50~100mg/L之 間,而將所述絮凝劑投加裝置的絮凝劑的投加量優(yōu)選控制在5~10mg/L之間。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,所述混凝劑優(yōu)選為聚合氯化鋁,且所述絮凝劑優(yōu)選為聚丙烯酰胺。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,電極氣浮裝置內(nèi)優(yōu)選配設(shè)有兩級電極,兩級電極的設(shè)計電流優(yōu)選在15~30A/m3之間,設(shè)計電壓優(yōu)選在3-10V之間,電極氣浮裝置的入口位置優(yōu)選連接有絮凝劑投加裝置,并且將電極氣浮裝置的絮凝劑的投加量優(yōu)選控制在5~10mg/L之間。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,絮凝劑優(yōu)選為聚丙烯酰胺。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,微電解裝置內(nèi)部優(yōu)選裝填有鐵碳濾料,微電解裝置的底部優(yōu)選開設(shè)有進風口,進風口優(yōu)選連接有羅茨風機;微電解裝置的入口位置優(yōu)選連接有酸投加裝置,以便將所述微電解裝置內(nèi)的洗罐污水的pH控制在2~3之間。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,氧化反應(yīng)裝置的入口位置優(yōu)選連接有雙氧水投加裝置,并且在氧化反應(yīng)裝置的頂部優(yōu)選連接有堿投加裝置,以便將氧化反應(yīng)裝置內(nèi)的洗罐污水的pH控制在8~9之間,氧化反應(yīng)裝置的底部優(yōu)選開設(shè)有進風口,進風口優(yōu)選連接有羅茨風機。本發(fā)明所述的洗罐污水預(yù)處理工藝,其中,過濾器內(nèi)部優(yōu)選裝填有活性炭濾料。本發(fā)明具有以下優(yōu)點:1、本發(fā)明提出了一種有效的洗罐污水預(yù)處理工藝,與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有處理效果好、廣譜性強、能耗低、占地面積小,運行成本低等特點。2、本發(fā)明實現(xiàn)了污水中COD,懸浮物及油的有效去除,去除率均可達到90%左右。同時,出水BOD5/CODcr值在0.4~0.5之間,具有良好的可生化性。3、本發(fā)明最終可徹底去除洗罐污水中的生物毒性物質(zhì),引入污水處理廠適度處理后的達標外排污水達到循環(huán)水補充水的要求,提高了公司污水處理回用效率,保證了污水處理廠長期穩(wěn)定運行。附圖說明圖1為實現(xiàn)本發(fā)明工藝所涉及的各相關(guān)裝置的連接示意圖。附圖標記說明:1為污水緩沖池;2為管道;3為調(diào)節(jié)罐;4為收油裝置; 5為管道;6為溶氣氣浮;7為刮渣裝置;8為管道;9為電極氣浮;10為電極;11為管道;12為微電解裝置;13為雙氧水投加裝置;14為管道;15為堿投加裝置;16為氧化反應(yīng)裝置;17為過濾器;18為清水池;19為反相破乳劑投加裝置;20為刮泥裝置;21為管道;22為旋流油水分離器;23為混凝劑投加裝置;24為絮凝劑投加裝置;25為絮凝劑投加裝置;26為酸投加裝置;27為鐵碳濾料;28為羅茨風機;29為管道;30為活性炭濾料;31為管道。具體實施方式以下對本發(fā)明的實施例作詳細說明:本實施例在以本發(fā)明技術(shù)方案為前提下進行實施,給出了詳細的實施方式和過程,但本發(fā)明的保護范圍不限于下述的實施例,下列實施例中未注明具體條件的工藝參數(shù),通常按照常規(guī)條件。反相破乳劑的投加量:在本發(fā)明中,對所用反相破乳劑的投加量并無特別限定,通常反相破乳劑的投加量為300~500mg/L:如果投加量少于300mg/L,由于反相破乳劑的投加量過少,洗罐污水破乳效果不佳,除油和降COD效果不明顯;如果投加量多于500mg/L,由于反相破乳劑的投加量過多,造成運行藥劑費用增加,如果遠大于500mg/L,也可能造成除油和降COD效果不明顯?;炷齽┑耐都恿浚涸诒景l(fā)明中,對所混凝劑的投加量并無特別限定,通?;炷齽┑耐都恿繛?0~100mg/L:如果投加量少于50mg/L,由于混凝劑的投加量過少,混凝效果不佳;如果投加量多于100mg/L,由于混凝劑的投加量過多,造成運行藥劑費用增加。絮凝劑投加裝置24中絮凝劑的投加量:在本發(fā)明中,對絮凝劑投加裝置24中絮凝劑的投加量并無特別限定,通常絮凝劑的投加量為5~10mg/L:如果投加量少于5mg/L,由于絮凝劑的投加量過少,絮凝效果不佳;如果投加量多于10mg/L,由于絮凝劑的投加量過多,造成運行藥劑費用增加。兩級電極的設(shè)計電流:在本發(fā)明中,對所用兩級電極的設(shè)計電流并無特別限定,通常兩級電極的設(shè)計電流為15~30A/m3:如果設(shè)計電流小于15A/m3,由于電流強度過低,電 極之間氣泡產(chǎn)生量少,處理效果不佳;如果設(shè)計電流大于30A/m3,由于電流強度過高,電極運行功率升高,造成設(shè)備運行成本增加,同時,處理效果也不會有明顯的提升。兩級電極的設(shè)計電壓:在本發(fā)明中,對所用兩級電極的設(shè)計電壓并無特別限定,通常兩級電極的設(shè)計電壓為3-10V:如果設(shè)計電壓小于3V,由于電壓過低,電極之間氣泡產(chǎn)生量少,處理效果不佳;如果設(shè)計電壓大于10V,由于電壓過高,容易造成電極運行功率升高,造成設(shè)備運行成本增加,同時,處理效果也不會有明顯的提升。絮凝劑投加裝置25中絮凝劑的投加量:在本發(fā)明中,對絮凝劑投加裝置25中絮凝劑的投加量并無特別限定,通常絮凝劑的投加量為5~10mg/L:如果投加量少于5mg/L,由于絮凝劑的投加量過少,絮凝效果不佳;如果投加量多于10mg/L,由于絮凝劑的投加量過多,造成運行藥劑費用增加。為了使發(fā)明工藝能夠更好的被理解,下面將通過具體實施例并結(jié)合附圖1對本發(fā)明進行詳細說明。如圖1所示,本發(fā)明工藝以洗罐站污水量總計為300m3/d為例,設(shè)計裝置達到連續(xù)處理能力15m3/h。進水水質(zhì)如下:所涉及的裝置包括污水緩沖池1,調(diào)節(jié)罐3,旋流油水分離器22,溶氣氣浮6,電極氣浮9,微電解裝置12,氧化反應(yīng)裝置16,過濾器17和清水池18。污水緩沖池1的出口通過管道2與調(diào)節(jié)罐2入口連接,污水緩沖池1設(shè)計有效容積150m3,。調(diào)節(jié)罐2的罐底位置配設(shè)有罐底刮泥裝置20,調(diào)節(jié)罐2的罐頂位置配設(shè)有收油裝置4,調(diào)節(jié)罐2的入口位置連接有反相破乳劑投加裝置19。調(diào)節(jié)罐2的出口通過管道21與旋流油水分離器22入口連接。調(diào)節(jié)罐2設(shè)計有效容積300m3,停留時間20h,尺寸為7710mm(直徑)×7070mm(高),反相破 乳劑的投加量為400mg/L。調(diào)節(jié)罐2出口水質(zhì)與調(diào)節(jié)罐2進口水質(zhì)相比,COD去除率達到80%,油去除率達到10%。旋流油水分離器22的出口通過管道5與溶氣氣浮6入口連接。旋流油水分離器22設(shè)計處理量15m3/h,尺寸為300mm(直徑)×990mm(長)。旋流油水分離器22出口水質(zhì)與調(diào)節(jié)罐2出口水質(zhì)相比,COD去除率達到5%,油去除率達到15%。溶氣氣浮6裝置內(nèi)配設(shè)有刮渣裝置7。溶氣氣浮6的出口通過管道8與電極氣浮9入口連接。溶氣氣浮6設(shè)計處理量15m3/h,尺寸為3000mm(長)×2500mm(寬)×2500mm(高),分離區(qū)有效停留時間30min,回流水量5m3/h。溶氣氣浮6的入口位置連接有混凝劑投加裝置23和絮凝劑投加裝置24,混凝劑的投加量為80mg/L,絮凝劑的投加量為8mg/L。溶氣氣浮6出口水質(zhì)與旋流油水分離器22出口水質(zhì)相比,COD去除率達到35%,油去除率達到30%。電極氣浮9內(nèi)配設(shè)有兩級電極10,電極氣浮9的入口位置連接有絮凝劑投加裝置25。電極氣浮9的出口通過管道11與微電解裝置12入口連接。電極氣浮9設(shè)計處理量15m3/h,尺寸為2200mm(直徑)×4000mm(高)。兩級電極的設(shè)計電流30A/m3,設(shè)計電壓5V。絮凝劑的投加量為8mg/L。電極氣浮9的出口水質(zhì)與溶氣氣浮6的出口水質(zhì)相比,COD去除率達到25%。微電解裝置12裝填鐵碳濾料27,微電解裝置12的底部開設(shè)有進風口,進風口連接有羅茨風機28,微電解裝置12的入口位置連接有酸投加裝26。微電解裝置12的出口通過管道14與氧化反應(yīng)裝置16入口連接。微電解裝置12設(shè)計處理量15m3/h,尺寸為2200mm(直徑)×4500mm(高),有效停留時間60min,鐵碳濾料27規(guī)格為2-3cm,羅茨風機28風量為5.2m3/min,酸投加裝置26投加10%濃度的H2SO4,控制微電解裝置12內(nèi)污水pH在2~3之間。氧化反應(yīng)裝置16入口位置連接雙氧水投加裝置13,氧化反應(yīng)裝置16頂部連接有堿投加裝置15,氧化反應(yīng)裝置16的底部開設(shè)有進風口,進風口連接有羅茨風機28。氧化反應(yīng)裝置16的出口通過管道29與過濾器17入口連接。氧化反應(yīng)裝置16設(shè)計處理量15m3/h,尺寸為3500mm(長)×2500mm(寬)×3600mm(高),有效停留時間80min。雙氧水投加裝置13投加濃度為30%的雙氧水,投加量為20L/h。堿投加裝置15投加10%濃度的NaOH溶液, 控制氧化反應(yīng)裝置13內(nèi)污水pH在8~9之間。氧化反應(yīng)裝置16出口水質(zhì)與電極氣浮9的出口水質(zhì)相比,COD去除率達到40%。過濾器17設(shè)計處理量15m3/h,尺寸為1600mm(直徑)×3700mm(高),濾速7m3/h。過濾器17裝填活性炭濾料30,活性炭濾料規(guī)格為1.2-1.6mm。過濾器17的出口水質(zhì)與氧化反應(yīng)裝置16的出口水質(zhì)相比,COD去除率達到30%。過濾器17的出口通過管道31與清水池18入口連接。清水池18出水指標滿足下表要求:油(mg/L)COD(mg/L)≤250≤1500當前第1頁1 2 3 
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