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一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置及方法

文檔序號(hào):9446460閱讀:672來源:國知局
一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置及方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于化工工藝及設(shè)備領(lǐng)域,具體涉及一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置及方法。
【背景技術(shù)】
環(huán)己酮肟是生產(chǎn)己內(nèi)酰胺重要中間體,環(huán)己酮氨肟化法的主要生產(chǎn)方法是,在鈦硅分子篩催化劑及叔丁醇溶劑的存在下,利用過氧化氫、氨及環(huán)己酮反應(yīng)生成環(huán)己酮肟,通過過濾系統(tǒng),濾除分子篩催化劑,得到反應(yīng)清液,再經(jīng)過叔丁醇回收及萃取精餾過程得到高純度的環(huán)己酮肟。
[0003]現(xiàn)有的環(huán)己酮氨肟化法在叔丁醇回收工序是通過叔丁醇回收塔回收叔丁醇,回收后的叔丁醇再返回肟化反應(yīng)系統(tǒng)做溶劑使用。叔丁醇在體系內(nèi)循環(huán),部分環(huán)己酮、環(huán)己醇,少量環(huán)己酮肟及雜質(zhì)在循環(huán)叔丁醇內(nèi)累積,在引入到反應(yīng)系統(tǒng)后,會(huì)嚴(yán)重影響肟化反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率及選擇性,使得反應(yīng)狀況變差。工業(yè)化裝置中,肟化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率一般在99.95 %以上,選擇性在99.9以上,但是隨著裝置的連續(xù)長(zhǎng)周期運(yùn)行,反應(yīng)選擇性會(huì)持續(xù)下降,其主要原因就是循環(huán)叔丁醇內(nèi)雜質(zhì)的累積所導(dǎo)致。為保證肟化反應(yīng)的高轉(zhuǎn)化率及高選擇性,一般采取的方法是提高環(huán)己酮、雙氧水、氣氨等原料的純度以及提高的雙氧水/環(huán)己酮、氨/環(huán)己酮進(jìn)料配比。這樣一方面增加了環(huán)己酮、雙氧水等原料的提純難度,另一方面也增加了雙氧水及氣氨的消耗。另外,由于叔丁醇-水共沸,高負(fù)荷下叔丁醇回收塔塔頂水含量高,導(dǎo)致循環(huán)叔丁醇內(nèi)水占比例加大,這部分水引入反應(yīng)釜后增加了反應(yīng)釜的負(fù)荷,同時(shí)水在系統(tǒng)內(nèi)的比例越大,越不利于肟化反應(yīng)。
[0004]因此尋求一種環(huán)己酮氨肟化裝置內(nèi)脫雜的方法成為必要,現(xiàn)有的環(huán)己酮氨肟化裝置和方法未有涉及到循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置和方法。

【發(fā)明內(nèi)容】

本發(fā)明的目的提供一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置及方法,能夠提高反應(yīng)選擇性及轉(zhuǎn)化率,降低反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)水的循環(huán)量,改善肟化反應(yīng)條件。
[0006]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是:一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置,包括循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽和叔丁醇精制塔、叔丁醇精制塔的塔頂依次連接冷凝器、回流罐和回流栗,回流栗通過管道分別連接到叔丁醇精制塔和新制環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽,所述叔丁醇精制塔的塔底通過塔底出料栗連接到廢水處理單元。
[0007]所述的循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽和叔丁醇精制塔之間設(shè)有進(jìn)料栗。
[0008]所述的叔丁醇精制塔采用的為新型垂直篩板塔。
[0009]由于循環(huán)叔丁醇內(nèi)雜質(zhì)有環(huán)己酮、環(huán)己醇、環(huán)己酮肟等,這一部分雜質(zhì)沸點(diǎn)比叔丁醇高很多(一般稱之為叔丁醇重雜),分離較為容易;而部分雜質(zhì)沸點(diǎn)與叔丁醇接近(一般稱之為叔丁醇輕雜),分離較為困難。本發(fā)明提供的叔丁醇精制塔中采用新型垂直篩板,具有傳質(zhì)空間利用率高,傳質(zhì)效果好的特點(diǎn),是該類型塔板首次在氨肟化工藝中的利用,可以有效的解決叔丁醇輕雜分離難度大的問題,并且在操作中采取合理的回流比及合理的進(jìn)料位置以提高叔丁醇輕雜的脫除效率。
[0010]所述叔丁醇精制塔的塔盤數(shù)為24層,循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽與之連接的進(jìn)料位置在17、19或21層,回流口在塔頂部,是發(fā)明人根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)確定的最佳進(jìn)料點(diǎn)。
[0011]本發(fā)明提供的裝置中,除了循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽和新制叔丁醇儲(chǔ)槽是利用的現(xiàn)有設(shè)備,其余設(shè)備均為新增。
[0012]采用所述裝置進(jìn)行循環(huán)叔丁醇脫雜的方法,包括以下步驟:
1)將循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽的循環(huán)叔丁醇加入到叔丁醇精制塔內(nèi)進(jìn)行精餾操作,控制進(jìn)料量1-3m 3/h ;
2)叔丁醇精制塔塔頂經(jīng)過提純后的叔丁醇水溶液經(jīng)冷凝器冷凝,冷凝液進(jìn)入回流罐內(nèi),一部分由回流栗打回至叔丁醇精制塔,回流量控制為l_2m3/h,塔頂溫度控制在78-800C ;另一部分通過采出至新制環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽內(nèi),塔頂采出量l_2m3/h ;
3)叔丁醇精制塔塔底的廢水由塔底出料栗送至廢水處理單元進(jìn)行處理,回收其中的叔丁醇,塔底溫度控制為80-95 °C。
[0013]進(jìn)一步的,循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽的循環(huán)叔丁醇通過進(jìn)料栗加入到叔丁醇精制塔內(nèi)。
[0014]本發(fā)明的有益效果如下:
1、較好的降低了循環(huán)叔丁醇中水的含量,叔丁醇濃度由精制前的72?75%提高到80?85%。較好的降低了反應(yīng)釜進(jìn)料負(fù)荷,改善了反應(yīng)環(huán)境。
[0015]2、對(duì)循環(huán)叔丁醇進(jìn)行精制、雜質(zhì)脫除,降低了反應(yīng)系統(tǒng)的雜質(zhì)含量,避免了大量副反應(yīng)的發(fā)生,提高了反應(yīng)選擇性。
【附圖說明】
[0016]圖1為本發(fā)明提供裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0017]下面結(jié)合實(shí)施例來進(jìn)一步說明本發(fā)明,但本發(fā)明要求保護(hù)的范圍并不局限于實(shí)施例表述的范圍。
[0018]實(shí)施例1:
一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置,包括循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽I和叔丁醇精制塔2、叔丁醇精制塔2的塔頂依次連接冷凝器3、回流罐4和回流栗5,回流栗5通過管道分別連接到叔丁醇精制塔2和新制環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽6,所述叔丁醇精制塔2的塔底通過塔底出料栗7連接到廢水處理單元8。
[0019]進(jìn)一步的,所述的循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽I和叔丁醇精制塔2之間設(shè)有進(jìn)料栗9。
[0020]進(jìn)一步的,所述的叔丁醇精制塔2采用的為新型垂直篩板塔。
[0021]進(jìn)一步的,所述叔丁醇精制塔2的塔盤數(shù)為24層,循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽I與之連接的進(jìn)料位置在17、19或21層,回流口在塔頂部。
[0022]實(shí)施例2:
一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇的脫雜方法,按照以下步驟進(jìn)行:
a、將循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽內(nèi)叔丁醇通過叔丁醇精制塔進(jìn)料栗送至叔丁醇精制塔,料流量2m3/h,進(jìn)料塔板位置為第17層;
b、塔頂回流控制在lm3/h,回流比0.5,塔頂溫度80°C ;
C、塔底蒸汽進(jìn)料量3t/h,塔底溫度90°C ;
d、綜合以上控制條件,經(jīng)分析,塔頂叔丁醇內(nèi)總雜質(zhì)〈0.1%,叔丁醇含量〉78%,塔底叔丁醇含量〈0.5%。
[0023]實(shí)施例3:
一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇的脫雜方法,按照以下步驟進(jìn)行:
a、將循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽內(nèi)叔丁醇通過叔丁醇精制塔進(jìn)料栗送至叔丁醇精制塔,料流量3m3/h,進(jìn)料塔板位置為第17層;
b、塔頂回流控制在2m3/h,回流比0.67,塔頂溫度78°C ;
C、塔底蒸汽進(jìn)料量5t/h,塔底溫度95°C ;
d、綜合以上控制條件,經(jīng)分析,塔頂叔丁醇內(nèi)總雜質(zhì)〈0.05%,叔丁醇含量〉80%,塔底叔丁醇含量〈0.1%。
[0024]實(shí)施例4:
一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇的脫雜方法,按照以下步驟進(jìn)行:
a、將循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽內(nèi)叔丁醇通過叔丁醇精制塔進(jìn)料栗送至叔丁醇精制塔,料流量3m3/h,進(jìn)料塔板位置為第19層;
b、塔頂回流控制在2m3/h,回流比0.67,塔頂溫度78°C ;
C、塔底蒸汽進(jìn)料量5t/h,塔底溫度95°C ;
d、綜合以上控制條件,經(jīng)分析,塔頂叔丁醇內(nèi)總雜質(zhì)〈0.08%,叔丁醇含量〉78%,塔底叔丁醇含量〈0.1%。
[0025]實(shí)施例:5:
一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇的脫雜方法,按照以下步驟進(jìn)行:
a、將循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽內(nèi)叔丁醇通過叔丁醇精制塔進(jìn)料栗送至叔丁醇精制塔,料流量3m3/h,進(jìn)料塔板位置為第21層;
b、塔頂回流控制在2m3/h,回流比0.67,塔頂溫度78°C ;
C、塔底蒸汽進(jìn)料量5t/h,塔底溫度95°C ;
d、綜合以上控制條件,經(jīng)分析,塔頂叔丁醇內(nèi)總雜質(zhì)〈0.1%,叔丁醇含量〉76%,塔底叔丁醇含量〈0.1%。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置,其特征在于:包括循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽(I)和叔丁醇精制塔(2)、叔丁醇精制塔(2)的塔頂依次連接冷凝器(3)、回流罐(4)和回流栗(5),回流栗(5)通過管道分別連接到叔丁醇精制塔(2)和新制環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽(6),所述叔丁醇精制塔(2)的塔底通過塔底出料栗(7)連接到廢水處理單元(8)。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置,其特征在于:所述的循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽(I)和叔丁醇精制塔⑵之間設(shè)有進(jìn)料栗(9)。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置,其特征在于:所述的叔丁醇精制塔(2)采用的為新型垂直篩板塔。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置,其特征在于:所述叔丁醇精制塔(2)的塔盤數(shù)為24層,循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽(I)與之連接的進(jìn)料位置在17、19或21層,回流口在塔頂部。5.采用權(quán)利要求1-4任意一項(xiàng)所述裝置進(jìn)行循環(huán)叔丁醇脫雜的方法,其特征在于,包括以下步驟: 1)將循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽的循環(huán)叔丁醇加入到叔丁醇精制塔內(nèi)進(jìn)行精餾操作,控制進(jìn)料量l_3m3/h ; 2)叔丁醇精制塔塔頂經(jīng)過提純后的叔丁醇水溶液經(jīng)冷凝器冷凝,冷凝液進(jìn)入回流罐內(nèi),一部分由回流栗打回至叔丁醇精制塔,塔頂回流量控制為l_2m3/h,塔頂溫度控制在78-800C ;另一部分通過采出至新制環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽內(nèi),塔頂采出量l_2m3/h ; 3)叔丁醇精制塔塔底的廢水由塔底出料栗送至廢水處理單元進(jìn)行處理,回收其中的叔丁醇,塔底溫度控制為80-95 °C。6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其特征在于:循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽的循環(huán)叔丁醇通過進(jìn)料栗加入到叔丁醇精制塔內(nèi)。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種環(huán)己酮氨肟化工藝中循環(huán)叔丁醇脫雜的裝置及方法,該裝置包括循環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽和叔丁醇精制塔、叔丁醇精制塔的塔頂依次連接冷凝器、回流罐和回流泵,回流泵通過管道分別連接到叔丁醇精制塔和新制環(huán)叔丁醇儲(chǔ)槽,所述叔丁醇精制塔的塔底通過塔底出料泵連接到廢水處理單元。采用該裝置能夠有效降低循環(huán)叔丁醇中水的含量,叔丁醇濃度由精制前的72~75%提高到80~85%,降低反應(yīng)釜進(jìn)料負(fù)荷,改善了反應(yīng)環(huán)境;對(duì)循環(huán)叔丁醇進(jìn)行精制、雜質(zhì)脫除,降低了反應(yīng)系統(tǒng)的雜質(zhì)含量,避免了大量副反應(yīng)的發(fā)生,提高了反應(yīng)選擇性。
【IPC分類】B01D3/16, C07C31/12, C07C29/80
【公開號(hào)】CN105198700
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510553556
【發(fā)明人】李萬清, 周學(xué)軍, 李軍, 游華彬, 車小軍, 萬軍, 嚴(yán)敏, 陳超
【申請(qǐng)人】湖北三寧化工股份有限公司
【公開日】2015年12月30日
【申請(qǐng)日】2015年9月2日
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